2002-06-14
Under
STS-111s besök kommer man att utföra tre rymdpromenader för
att installera bland annat Mobile Base System.
EVA
Astronauter
Franklin Chang-Diaz
Philippe Perrin
Station
Robot Arm Operators
Carl Walz
Valery Korzun
Shuttle
Robot Arm Operator
Ken Cockrell
Spacewalk
Coordinators
Peggy Whitson
Paul Lockhart

Chang-Diaz för lift med Candarm2.
Foto: Photo: NASA TV/Spaceflight Now.
|

Philippe Perrin (till vänster-mitten) och Franklin R. Chang-Diaz
under den andra rymdpromenaden.
Foto: NASA.
|

Franklin Chang-Diaz (höger) och Philippe Perrin under rymdpromenad
3.
Foto: NASA.
|
EVA
1
9 juni
7 timmar och 14 minuter
17:27 - 00:41
Under
den dryga 7 timmar långa rymdpromenaden genomförde Chang-Diaz
och Perrin en del småjobb för att förberedda inför
installationen av MBS. Man satte även fast lite handtag på
P6. Man flyttade även lite verktyg från Endeavour och satte
fast dem på stationen för senare användning.
EVA
2
11 juni
5 timmar
15:20 - 20:20
Under
den 5 timmar långa rymdpromenaden, 1,5 timmar kortare än
beräknad, genomförde man servicearbete på Canadarm2.
Man drog även kraftkablar och satte upp en kamera. Man genomförde
även slutinstallationen av MBS. MBS kommer nu att genomgå
olika tester för att man ska se att allt är bra.
Hela
rymdpromenaden gick enligt instruktionsboken och man var klara 1,5 timmar
tidigare än beräknad.
EVA
3
13 juni
7 timmar och 17 minuter
17:16 - 00:33
Under
den 7 timmar och 17 minuter långa rymdpromenaden i torsdags utförde
Chang-Diaz och Philippe Perrin servicearbete på Canadarm2, som
är stationens robotarm. Arbete gick ut på att byta ut en
av armens leder som har fingerat dåligt efter ett tekniskt fel.
Det som gjorde den här rymdpromenaden speciell var att man bestämde
att man skulle utföra den med bara 88 dagar kvar till start. Detta
betydde att besättningen fick jobba övertid för att hinna
med att öva. Man fick även skriva om tidsschemat för
uppdraget.
Rymdpromenaden
började med att man tog fram verktygen och arbetsplattformarna
med behövde. Detta tog lite längre tid än beräknad
och gjorde att man hamnade en timme efter schemat. Efter detta började
man att ta bort den gamla leden och när detta var gjort satte man
fast den i Endeavours lastrum. Sen tog man ut den nya ur samma lastrum
och satte den på plast. När detta var klart satte man på
strömmen till Candarm2 och "återupplivade" den.
Dem första
testerna visar att armen fungerar perfekt.